Z軸回原點時向下回怎么回事?
你好!你的問題沒有描述清楚,我只能這樣回答你。
卡住了嗎?看看有沒有卡點,還是電機。
很有可能是步進電機的線方向信號斷了,因為Z軸的線最容易折;然后Z的原點信號傳感器壞了,一直有信號。
維宏系統的精雕機回機械原點的時候Z軸往下走是怎么回事?
很有可能是步進電機的線方向信號斷了,因為Z軸的線最容易折;然后Z的原點信號傳感器壞了,一直有信號。
線切割失步什么原因?
這種現象是由于驅動電源電壓降低,使步進電機的輸出轉矩降低造成的。所以要重點檢查驅動電源。當高壓晶體管損壞時,高壓電源無法接通,降低了步進電機高速時的輸出轉矩,造成失步。也可能是機械故障造成的。因此,在上述零件檢查失敗的情況下,還應檢查螺桿、螺母、滑板、步進電機減速器等零件。當某些零件彎曲、變形或被異物卡住時,運行阻力就會增大。低速跑時現象不明顯,高速跑時不能完全克服跑步阻力,造成失步。
程序結束時,刀具不歸零。
這種現象一般是控制系統故障造成的。刀具在進給或加工時,需要低速運行。此時步進電機低速運行,由低壓電源供電。當程序歸零時,需要快速返回。這時候就需要步進電機高速運轉,使用高壓驅動電源,增加輸出扭矩,保證正常歸零。有一個開關晶體管控制高壓驅動電源的輸出。當開關晶體管損壞并高速歸零時,高壓電源可以t打開,步進電機輸出轉矩不夠,導致回零不同步,刀具會不要回到原點。這種故障可以通過更換開關晶體管來消除。
程序結束,刀具回到原點就是越位。
這種現象一般是由于機械傳動系統的運行阻力過大造成的。切削進給時刀架低速運行,由低電壓驅動,步進電機運行轉矩小,不足以克服阻力,造成失步。但歸零時,步進電機由高壓驅動,運行速度高,扭矩大,切割無阻力。步進電機運行正常,不會失步。這就造成了你回去的時候失步的上述現象。此時可檢查步進電機傳動齒輪上或步進電機與絲杠之間是否有鐵屑,或滑板插片是否過緊增加運行阻力。
進給空的時候一切正常,但是加工工件的時候尺寸誤差很大。
這種現象的一種可能是螺釘或螺母與車床之間的連接松動。空轉時沒有吃刀阻力,車廂運行正常。加工工件時,絲杠或螺母與車床連接處因吃刀阻力增大而松動,造成被加工工件尺寸漂移。連接部分,故障可以排除。